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企业在追求高收率的同时关注成本,传统高收率脱硫剂原料成本高(如使用高纯度钙原料),导致吨脱硫成本超 3000 元,中小企难以承受。营口站前研发 “成本优化型高收率配方”,通过 “工业副产钙资源化 + 助剂” 降低成本:以钢铁厂副产的氧化钙(纯度 90%)为原料,成本较天然方解石低 30%;添加助剂,弥补原料纯度差距,使收率达到 92% 以上,与高纯度原料脱硫剂持平。某中型化工厂此前使用高纯度钙基脱硫剂,吨成本 3200 元,年脱硫成本超 96 万元,收率 92%。改用营口站前成本优化配方后,原料成本降至 2240 元 / 吨,年脱硫成本降至 67.2 万元,节省 28.8 万元;收率无下降,仍稳定在 92% 以上,且副产钙的使用减少工业固废排放,每年获得环保补贴 8 万元,年综合成本降低 36.8 万元,实现 “低成本 + 高收率” 双重目标。



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脱硫系统中 “气 - 固” 两相混合均匀度,是影响反应收率的关键因素之一。若脱硫剂颗粒分散不均,易出现局部反应不完全、营口站前当地部分区域脱硫剂过量浪费的问题,而营口站前钙基脱硫剂基于流体力学原理,对颗粒特性进行优化,实现与烟气的混合,化反应收率。?在颗粒设计上,营口站前通过数千次流体力学模拟实验,确定颗粒参数:粒径控制在 50-100μm,其中 50-70μm 颗粒占比 60%,70-100μm 颗粒占比 40%,这种级配设计可避免细颗粒被气流带走、营口站前同城粗颗粒沉降过快的问题;颗粒形态采用不规则多孔结构,通过扫描电子显微镜观察,每颗颗粒表面孔隙数量达 300-500 个 /μm2,比表面积达 15m2/g 以上,较普通球形颗粒接触面积增加 2.5 倍。同时,颗粒密度控制在 1.2-1.3g/cm3,与烟气(密度约 1.2kg/m3)密度高度匹配,确保在气流中悬浮时间延长至 8-10 秒,为反应提供充足时间。?在某电厂流化床脱硫系统改造项目中,该系统此前因脱硫剂颗粒分散不均,反应器内存在 “死区”(局部无脱硫剂)和 “富集区”(脱硫剂堆积),导致二氧化硫反应完成度仅 62%,收率长期徘徊在 75% 左右。改用营口站前钙基脱硫剂后,优化后的颗粒在气流作用下快速填充反应器空间,形成均匀的 “气 - 固” 反应层,通过激光粒度分析仪实时监测,反应器内脱硫剂浓度分布标准差从 0.8 降至 0.2,反应诱导期从传统的 10 分钟缩短至 3 分钟以内。同时,颗粒形态优化降低气流阻力,风机运行电流从 180A 降至 150A,能耗减少 16.7%。改造后,二氧化硫反应完成度至 98%,系统收率稳定在 93% 以上,年减少脱硫剂消耗量约 800 吨,综合效益显著。


钙基脱硫剂反应后的固废(主要成分为 CaSO?,含 10%-15% 未反应 CaO)再生,是行业内降低成本、营口站前附近资源利用率的重要方向,但传统再生工艺存在 “技术痛点”:一是未反应 CaO 被 CaSO?包裹,难以分离(分离效率<60%);二是再生过程中 CaO 易吸潮变质,导致再生脱硫剂收率仅为新剂的 70%。核心知识是:再生收率的关键在于 “分离未反应成分 + 防止再生过程中活性损失”。营口站前制定 “固废再生标准化工艺”,分三步解决痛点:步 “破碎解离”,采用气流磨将固废破碎至 10μm 以下,打破 CaSO?包裹层(分离效率至 90%);第二步 “活性恢复”,添加 “再生剂”(如碳酸氢钠),去除 CaO 表面的杂质,恢复活性;第三步 “干燥保护”,采用低温真空干燥(温度 60℃,真空度 - 0.09MPa),防止 CaO 吸潮。经检测,再生脱硫剂的有效 CaO 含量达 95%,收率与新剂持平(92%±1%),再生成本仅为新剂的 40%。某化工企业每月产生 150 吨脱硫固废,传统再生工艺仅能回收 60 吨有效成分,且再生剂收率仅 75%。启用营口站前标准化再生工艺后,每月回收 135 吨有效成分,再生剂收率稳定在 92%,年减少固废排放量 1080 吨,节省固废处理成本 32.4 万元,同时因再生剂成本低,年减少原料采购成本 126 万元,实现 “环保 + 经济” 双重收益。


